
編者按:M公司老總近來發現一個怪現象,公司的某種電子產品近5個月以來,銷售逐月上升,但客戶投訴也開始增長。原以為是“急工趕快活”造成的質量問題,于是加大了生產線的質量檢查力度,但收效甚微。這是怎么回事呢?
潘博士應邀來到位于珠江三角洲的M公司,協助公司解決產品客戶投訴率有上升趨勢的難題。
M公司老總近來發現一個怪現象,公司的某種電子產品近5個月以來,銷售逐月上升,但客戶投訴也開始增長。老總以為是“急工趕快活”造成的質量問題,于是加大了生產線的質量檢查力度,但收效甚微。
“虛焊”危機
緊張的前期調查結束后,潘博士率領的小組得出了一個初步的意見:客戶投訴的關鍵在于,產品中印刷線路板的某些焊點出現了“后期失效”。
“這意味著,這些‘虛焊’躲過了質量檢查”,潘博士解釋道,“生產的時候,這些板子表面上看沒什么問題,但用上一段時間,‘虛焊’現象就暴露出來了。”
老總覺得很納悶,ERP系統每日的生產質量日報并沒有顯示這些跡象,“甚至我覺得質量檢測統計數據還一直很穩定”。
潘博士的分析表明,這種電子設備中其他印刷板與這塊“問題板子”不同,“問題板子”的復雜度較高,而其他印刷板的復雜度都較低。一旦生產線采用一個固定的檢測指標,將遺漏大量“復雜板子上可能存在的‘虛焊’隱患”。
當然,導致“虛焊”的原因有很多,比如印刷板孔徑與引線線徑配合不當;助焊劑性能不佳;波峰焊工藝參數控制不當;操作人員馬虎等等。“不過,最關鍵的因素是”,潘博士認真地說,“你們的ERP系統與生產線的質量控制之間,沒有實現動態的關聯”。質量檢測人員只是根據事后的檢測報告,在電腦上填寫統計表單,這是靜態的和被動的方法。
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