
然而這次成功的切換所帶來的喜悅僅僅維持了半年。在自以為系統(tǒng)已經(jīng)進入“正常”運轉的喜悅中,ERP項目小組出現(xiàn)了一個失誤:取消了每周一次的ERP專題會議,使公司缺少了一個專門的溝通解決問題的場所,使許多問題不能及時發(fā)現(xiàn)并加以解決,直至系統(tǒng)運轉的情況逐漸惡化。
到了2 0 0 5 年年初, 系統(tǒng)運轉情況已經(jīng)惡化到可以說是“混亂”的程度。陳京輝先生對那個時候的E R P 系統(tǒng)運轉情況記憶猶新:“首先是庫存數(shù)據(jù)不準確,使大家都不能相信系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)了,但因為已經(jīng)完全拋棄了手工帳,誰也說不清庫里有那些物料——后來的庫存盤點也證明了這一點,原材料庫存準確率只有20%~30%。庫存的混亂必然給生產(chǎn)帶來嚴重影響,而生產(chǎn)的問題很快在發(fā)貨環(huán)節(jié)上體現(xiàn)出來,2005年1月左右的發(fā)貨及時率下降到50%以下,客戶抱怨大大增加,甚至直接影響到銷售。而企業(yè)的老總、生產(chǎn)管理人員、計劃員都不相信ERP系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)和分析結果,工廠上下都在懷疑系統(tǒng)能否真正反映企業(yè)的業(yè)務流程情況。”
系統(tǒng)出現(xiàn)這么大的問題,北京康森阿姆斯壯首先恢復了每周一次的ERP專題會議,并開始積極地尋找原因,其實原因并不難查找——庫存不準確,沒有建立一線數(shù)據(jù)采集的流程。在實施ERP系統(tǒng)之前,北京康森阿姆斯壯采用部分的物料開架取用,也就是說,工人可以隨時領取自己所需要的材料且不用注意從哪里領取,而且這個領取的過程是沒有監(jiān)督和控制的,是不需要隨時進行登記的,因此工人沒有隨時更新物料的習慣。現(xiàn)在有了ERP系統(tǒng),工人仍然按照自己習慣的方式進行領料,那么物料的移動就沒有即時反映到ERP系統(tǒng)當中,因此所有在ERP系統(tǒng)當中流動的數(shù)據(jù)就必然是錯誤的,長此以往,庫存的數(shù)據(jù)必然會變得混亂。
問題找到了,那么如何解決呢?關鍵的時候,美國阿姆斯壯國際公司也給予了北京康森阿姆斯壯很大的支持,其總部的主管和歐洲的相關專家,多次到北京康森阿姆斯壯進行實地的指導。最后,美國總部的專家提出一個建議:由工人在一線進行庫存數(shù)據(jù)的更新和錄入,每個車間的班組長要用ERP來直接報工。事實證明,恰恰是這個辦法解決了公司的根本問題,保證了庫存、材料單和工藝流程的準確。這個最直接的解決問題辦法,在當時來講,操作起來是有相當難度的——習慣操作車床的工人,要他每天花費一定的時間面對一臺從沒有接觸過的電腦,并且要對其進行操作,難度可想而知。
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